一個(gè)精細(xì)化工廢水處理工程的實(shí)踐案例
發(fā)布時(shí)間:
2021-08-02
江蘇某化工公司是一家典型的精細(xì)化工企業(yè),主要生產(chǎn)醫(yī)藥與染料中間體。企業(yè)建有1套以生化處理工藝為主的污水處理設(shè)施,處理能力約為300m3/d。近年來,隨著企業(yè)產(chǎn)品的不斷變化和生產(chǎn)能力的不斷擴(kuò)大,廢水水質(zhì)、水量均發(fā)生了巨大變化,原有污水處理設(shè)施已不能夠滿足企業(yè)生產(chǎn)的要求。因此,必須對現(xiàn)有的處理設(shè)施加以改造,完善處理工藝,提高處理能力,以確保企業(yè)廢水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。 ? 1、原水水質(zhì)水量 ? 目前,該企業(yè)的主要產(chǎn)品為:DAT、色酚、色基等醫(yī)藥與染料中間體,污水量約為600 m3/d,其中:生產(chǎn)廢水250 m3/d,主要來自DAT車間和色酚、色基車間;生活污水及沖洗廢水350 m3/d。 ? 各部分廢水水量及水質(zhì)情況和出水水質(zhì)要求見表1 ? ? 由表1可知,該企業(yè)的生產(chǎn)廢水不僅COD、TN、TP等常規(guī)污染因子濃度極高,且含有大量的鹽分和生物毒性較大的雜環(huán)類有機(jī)物,屬高含鹽、高濃度難降解復(fù)雜有機(jī)廢水。因此,采用常規(guī)的物化和生化處理工藝根本無法達(dá)標(biāo)排放,必須采取加強(qiáng)源頭控制和車間預(yù)處理,強(qiáng)化物化處理和生化處理等多種措施并舉的方法才能保證出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。 ? 2、工藝流程 ? 針對原水含鹽量大、COD及氮磷濃度高、有機(jī)組分復(fù)雜且生物毒性大的特點(diǎn),在大量小試及中試試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,項(xiàng)目組確定了分類收集,分質(zhì)車間預(yù)處理和強(qiáng)化物化及生化處理的工藝路線。 ? 2.1車間預(yù)處理 ? 車間預(yù)處理的主要目的是降低廢水中的氮、磷和鹽分,使之達(dá)到生化處理的要求。為此,項(xiàng)目組對企業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程和產(chǎn)污環(huán)節(jié)進(jìn)行了深入詳細(xì)的調(diào)查,制定了類收集、分質(zhì)處理方法:首先,對DAT車間環(huán)合、氯化工段和色酚色基車間縮合工段濃縮產(chǎn)生的高鹽廢水(質(zhì)量濃度>60 g/L),采取三效蒸發(fā)器蒸發(fā)除鹽;其次,對DAT車間氯化工段產(chǎn)生的離心母液采取閃蒸處理,回收其中的廢酸,并進(jìn)行資源化再利用;第三,對色酚產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含磷廢水采取化學(xué)除磷的方法進(jìn)行處理;第四,對色酚色基產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的高濃度氨氮廢水,采取先蒸發(fā)回收氨水(回用于生產(chǎn)工段),后氨吹脫塔吹脫;第五,對DAT車間和色酚色基車間產(chǎn)生的高濃度、難降解有機(jī)廢水和部分生物毒性較大的有機(jī)廢水采用高效催化氧化技術(shù)進(jìn)行處理,以降低其生物毒性,提高其可生化性。經(jīng)過車間預(yù)處理后的廢水及其他生產(chǎn)廢水排至物化調(diào)節(jié)池。 ? 2.2物化處理 ? 經(jīng)過車間預(yù)處理后的綜合生產(chǎn)廢水,其水質(zhì)已有了一定改善,但仍然存在COD、TP較高,可生化性較低的問題。對此,項(xiàng)目組選取了“氣浮+微電解+Fenton氧化+氣浮”的物化處理工藝,以進(jìn)一步去除廢水中的TP,破壞其中的難降解有機(jī)物,提高廢水的可生化性,為后續(xù)的生化處理創(chuàng)造良好的條件。在此過程中,項(xiàng)目組利用企業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢酸和鐵泥,成功制備了FeSO4和Fe2(SO4)3的混合物,作為除磷過程中的混凝劑,不僅為企業(yè)解決了廢酸處置難的問題,實(shí)現(xiàn)了廢酸的資源化,也節(jié)約了廢水的處理成本。 ? 2.3生化處理 ? 生化處理階段的主要任務(wù)就是對廢水中殘留氮、磷和COD等污染物進(jìn)行全面的降解,使出水達(dá)標(biāo)。本工程生化處理的難點(diǎn)有三:其一,由于企業(yè)產(chǎn)品種類繁多,廢水水質(zhì)隨產(chǎn)品變化而變化,導(dǎo)致來水水質(zhì)的沖擊負(fù)荷較大;其二,廢水中氨氮和總氮濃度高,經(jīng)過一系列預(yù)處理后,生化調(diào)節(jié)池中氨氮的質(zhì)量濃度仍然在100~300 mg/L之間,總氮質(zhì)量濃度則更高,而出水要求的氨氮質(zhì)量濃度為25 mg/L,如何使廢水中的有機(jī)氮充分氨化并獲得較好的硝化、反硝化效果是生化工藝選擇的關(guān)鍵;其三,生化調(diào)節(jié)池的COD約在2~5 g/L之間,COD仍然較高,且可生化性較差,B/C約在0.2~0.3之間。為此,項(xiàng)目組選取了“厭氧+兩級缺氧/好氧”的生化處理工藝。厭氧段主要承擔(dān)有機(jī)氮的氨化和提高B/C的任務(wù),兼具部分降解有機(jī)物的功能。為提高生化處理工藝的抗沖擊負(fù)荷能力,使有機(jī)氮充分氨化并提高廢水的可生化性,厭氧池的設(shè)計(jì)水力停留時(shí)間為80 h,COD容積負(fù)荷為0.75 kg/(m3·d);缺氧/好氧段主要承擔(dān)硝化、反硝化和降解有機(jī)物的任務(wù),考慮到廢水中的氨氮及總氮濃度較高,為確保脫氮效果,設(shè)計(jì)中采用了兩級缺氧/好氧串聯(lián)的工藝,一級好氧池采用接觸氧化法,二級好氧池則采用MBR法(設(shè)計(jì)采用PVDF平片膜),設(shè)計(jì)氮負(fù)荷為0.03 g/(g·d),混合液回流比為300%,硝化與反硝化水力停留時(shí)間比約3∶1,MBR池采用PVDF平片膜,膜平均孔徑為0.1~0.2 μm,設(shè)計(jì)通量為10 L/(m2·h)。 ? 3、工程調(diào)試 ? 3.1污泥的培養(yǎng)與馴化 ? 污泥的培養(yǎng)與馴化采用接種馴化法,分為間歇培養(yǎng)和連續(xù)培養(yǎng)兩個(gè)階段,接種污泥取自某化工園區(qū)污水處理廠。對于厭氧段,在間歇培養(yǎng)階段,向厭氧池中投加含水率約為85%的干污泥約100 t,用生活污水及沖洗廢水稀釋,維持VSS在6 g/L,保持潛水?dāng)嚢杵鞒i_。此后定期換水,并按m(C)∶m(N)∶m(P)=300∶5∶1的比例向其中投加甲醇、尿素和磷酸二氫鉀等營養(yǎng)物,維持池內(nèi)COD在1~1.5 g/L,同時(shí)注意維持池內(nèi)一定的堿度,經(jīng)過約2周左右的間歇培養(yǎng),池內(nèi)污泥呈濃黑色,上清液呈淡黃色,有較濃的臭味,且池內(nèi)pH出現(xiàn)明顯下降,間歇培養(yǎng)完成。進(jìn)入連續(xù)培養(yǎng)階段后,將預(yù)先配置好的營養(yǎng)液按厭氧池的設(shè)計(jì)處理能力連續(xù)泵入,保持?jǐn)嚢杵鞒i_,4周后,厭氧池內(nèi)有穩(wěn)定均勻的甲烷氣泡產(chǎn)生,pH維持在6.5~7.5之間,連續(xù)培養(yǎng)成功。 ? 對于缺氧/好氧段,在間歇培養(yǎng)階段,向缺氧/好氧池內(nèi)投加含水率約為85%的干污泥約100 t,用生活污水及沖洗廢水稀釋,開啟缺氧池?cái)嚢杵骱秃醚醭毓娘L(fēng)曝氣系統(tǒng),采用循環(huán)悶曝的方式進(jìn)行培養(yǎng),混合液回流比控制在150%左右。換水周期為1 d,營養(yǎng)物質(zhì)投加按m(C)∶m(N)∶m(P)=200∶5∶1控制。經(jīng)過2周左右的培養(yǎng),池內(nèi)可見大量絮體形成,污泥沉降性能好(SV30為20~30 mL/L左右),COD去除率達(dá)到85%以上,間歇培養(yǎng)完成。進(jìn)入連續(xù)培養(yǎng)階段后,調(diào)整進(jìn)出水量至設(shè)計(jì)負(fù)荷,控制好氧池曝氣量和混合液回流比,經(jīng)過約3周左右的馴化,缺氧/好氧段的COD與TN的去除率均達(dá)到95%以上,污泥沉降性能良好,連續(xù)培養(yǎng)成功。 ? 3.2 MBR池的調(diào)試 ? 在MBR池污泥培養(yǎng)馴化的初期階段,與好氧池曝氣系統(tǒng)同步開啟膜組件下方的穿孔曝氣裝置,通過上升的水氣兩相流在膜表面產(chǎn)生的剪切力,維持膜片表面的清潔。在間歇培養(yǎng)階段,MBR池的換水不能由膜組件承擔(dān)。在進(jìn)入連續(xù)培養(yǎng)階段后,當(dāng)池體內(nèi)的MLSS超過3 g/L后,開始使用膜組件抽吸出水。抽吸裝置采用間歇運(yùn)行方式,即抽吸8 min,停止2 min,并逐步將膜組件的抽吸出水量增加至設(shè)計(jì)負(fù)荷。 ? 3.3 聯(lián)動(dòng)調(diào)試 ? 在污泥培養(yǎng)和馴化結(jié)束后,即進(jìn)入系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)調(diào)試階段。聯(lián)動(dòng)調(diào)試初期,將少量(約占總處理水量20%)物化處理工段出水與生活污水及沖洗廢水在生化調(diào)節(jié)池混合均勻后,提升進(jìn)入生化處理系統(tǒng),并按一定比例向各生化處理單元投加C、N、P等營養(yǎng)物質(zhì),保持各生化處理單元處于設(shè)計(jì)工況,跟蹤檢測各處理單元的COD、氮、磷、MLSS、MLVSS及SV30等指標(biāo)。系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行7~10 d,厭氧處理單元COD去除率穩(wěn)定在50%以上,氨氮濃度較進(jìn)水明顯增加(上升約50%左右),缺氧/好氧段COD去除率穩(wěn)定在80%以上,氨氮去除率穩(wěn)定在90%以上,污泥各項(xiàng)指標(biāo)正常。隨后,逐步增加進(jìn)入系統(tǒng)的生產(chǎn)廢水量(每隔10 d左右增加10%),并逐步減少營養(yǎng)物質(zhì)的投加量,直至滿負(fù)荷,系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)調(diào)試結(jié)束。 ? 4、運(yùn)行情況 ? 該項(xiàng)目于2018年7月建成,8月—10月完成調(diào)試,11月正式投入試運(yùn)行,2019年1月通過環(huán)保部門組織的竣工驗(yàn)收。 ? 5、處理成本分析 ? 該污水處理站運(yùn)行成本主要包括:人員工資、電費(fèi)、藥劑費(fèi)和污泥處置費(fèi)。目前,污水處理站實(shí)際工作人員為14名,平均工資為2.5萬元/a,工資成本為1.94元/m3;污水處理站實(shí)際運(yùn)行電耗為4 704 kW·h/d,電價(jià)為0.65元/(kW·h),電耗成本為5.10元/m3;日均藥劑費(fèi)用約為3 600元,藥劑成本為6.0元/m3;污水站每天產(chǎn)生污泥1 t,處置費(fèi)用為2 000元/t,污泥處理成本為3.33元/m3。該廢水的綜合處理成本為16.37元/m3。 ? 6、結(jié)論 ? 醫(yī)藥與染料中間體生產(chǎn)廢水屬高鹽分、高濃度、難降解有機(jī)廢水,其處理的難點(diǎn)在于:如何解決鹽分問題;如何降低廢水的生物毒性并提高廢水的可生化性;如何有效去除廢水中的氮、磷。實(shí)踐采用加強(qiáng)源頭控制和車間預(yù)處理、強(qiáng)化物化處理和強(qiáng)化生化處理并重的處理方法,取得了良好的效果,實(shí)現(xiàn)了廢水的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。
江蘇某化工公司是一家典型的精細(xì)化工企業(yè),主要生產(chǎn)醫(yī)藥與染料中間體。企業(yè)建有1套以生化處理工藝為主的污水處理設(shè)施,處理能力約為300m3/d。近年來,隨著企業(yè)產(chǎn)品的不斷變化和生產(chǎn)能力的不斷擴(kuò)大,廢水水質(zhì)、水量均發(fā)生了巨大變化,原有污水處理設(shè)施已不能夠滿足企業(yè)生產(chǎn)的要求。因此,必須對現(xiàn)有的處理設(shè)施加以改造,完善處理工藝,提高處理能力,以確保企業(yè)廢水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。
1、原水水質(zhì)水量
目前,該企業(yè)的主要產(chǎn)品為:DAT、色酚、色基等醫(yī)藥與染料中間體,污水量約為600 m3/d,其中:生產(chǎn)廢水250 m3/d,主要來自DAT車間和色酚、色基車間;生活污水及沖洗廢水350 m3/d。
各部分廢水水量及水質(zhì)情況和出水水質(zhì)要求見表1

由表1可知,該企業(yè)的生產(chǎn)廢水不僅COD、TN、TP等常規(guī)污染因子濃度極高,且含有大量的鹽分和生物毒性較大的雜環(huán)類有機(jī)物,屬高含鹽、高濃度難降解復(fù)雜有機(jī)廢水。因此,采用常規(guī)的物化和生化處理工藝根本無法達(dá)標(biāo)排放,必須采取加強(qiáng)源頭控制和車間預(yù)處理,強(qiáng)化物化處理和生化處理等多種措施并舉的方法才能保證出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
2、工藝流程
針對原水含鹽量大、COD及氮磷濃度高、有機(jī)組分復(fù)雜且生物毒性大的特點(diǎn),在大量小試及中試試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,項(xiàng)目組確定了分類收集,分質(zhì)車間預(yù)處理和強(qiáng)化物化及生化處理的工藝路線。
2.1車間預(yù)處理
車間預(yù)處理的主要目的是降低廢水中的氮、磷和鹽分,使之達(dá)到生化處理的要求。為此,項(xiàng)目組對企業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程和產(chǎn)污環(huán)節(jié)進(jìn)行了深入詳細(xì)的調(diào)查,制定了類收集、分質(zhì)處理方法:首先,對DAT車間環(huán)合、氯化工段和色酚色基車間縮合工段濃縮產(chǎn)生的高鹽廢水(質(zhì)量濃度>60 g/L),采取三效蒸發(fā)器蒸發(fā)除鹽;其次,對DAT車間氯化工段產(chǎn)生的離心母液采取閃蒸處理,回收其中的廢酸,并進(jìn)行資源化再利用;第三,對色酚產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含磷廢水采取化學(xué)除磷的方法進(jìn)行處理;第四,對色酚色基產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的高濃度氨氮廢水,采取先蒸發(fā)回收氨水(回用于生產(chǎn)工段),后氨吹脫塔吹脫;第五,對DAT車間和色酚色基車間產(chǎn)生的高濃度、難降解有機(jī)廢水和部分生物毒性較大的有機(jī)廢水采用高效催化氧化技術(shù)進(jìn)行處理,以降低其生物毒性,提高其可生化性。經(jīng)過車間預(yù)處理后的廢水及其他生產(chǎn)廢水排至物化調(diào)節(jié)池。
2.2物化處理
經(jīng)過車間預(yù)處理后的綜合生產(chǎn)廢水,其水質(zhì)已有了一定改善,但仍然存在COD、TP較高,可生化性較低的問題。對此,項(xiàng)目組選取了“氣浮+微電解+Fenton氧化+氣浮”的物化處理工藝,以進(jìn)一步去除廢水中的TP,破壞其中的難降解有機(jī)物,提高廢水的可生化性,為后續(xù)的生化處理創(chuàng)造良好的條件。在此過程中,項(xiàng)目組利用企業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢酸和鐵泥,成功制備了FeSO4和Fe2(SO4)3的混合物,作為除磷過程中的混凝劑,不僅為企業(yè)解決了廢酸處置難的問題,實(shí)現(xiàn)了廢酸的資源化,也節(jié)約了廢水的處理成本。
2.3生化處理
生化處理階段的主要任務(wù)就是對廢水中殘留氮、磷和COD等污染物進(jìn)行全面的降解,使出水達(dá)標(biāo)。本工程生化處理的難點(diǎn)有三:其一,由于企業(yè)產(chǎn)品種類繁多,廢水水質(zhì)隨產(chǎn)品變化而變化,導(dǎo)致來水水質(zhì)的沖擊負(fù)荷較大;其二,廢水中氨氮和總氮濃度高,經(jīng)過一系列預(yù)處理后,生化調(diào)節(jié)池中氨氮的質(zhì)量濃度仍然在100~300 mg/L之間,總氮質(zhì)量濃度則更高,而出水要求的氨氮質(zhì)量濃度為25 mg/L,如何使廢水中的有機(jī)氮充分氨化并獲得較好的硝化、反硝化效果是生化工藝選擇的關(guān)鍵;其三,生化調(diào)節(jié)池的COD約在2~5 g/L之間,COD仍然較高,且可生化性較差,B/C約在0.2~0.3之間。為此,項(xiàng)目組選取了“厭氧+兩級缺氧/好氧”的生化處理工藝。厭氧段主要承擔(dān)有機(jī)氮的氨化和提高B/C的任務(wù),兼具部分降解有機(jī)物的功能。為提高生化處理工藝的抗沖擊負(fù)荷能力,使有機(jī)氮充分氨化并提高廢水的可生化性,厭氧池的設(shè)計(jì)水力停留時(shí)間為80 h,COD容積負(fù)荷為0.75 kg/(m3·d);缺氧/好氧段主要承擔(dān)硝化、反硝化和降解有機(jī)物的任務(wù),考慮到廢水中的氨氮及總氮濃度較高,為確保脫氮效果,設(shè)計(jì)中采用了兩級缺氧/好氧串聯(lián)的工藝,一級好氧池采用接觸氧化法,二級好氧池則采用MBR法(設(shè)計(jì)采用PVDF平片膜),設(shè)計(jì)氮負(fù)荷為0.03 g/(g·d),混合液回流比為300%,硝化與反硝化水力停留時(shí)間比約3∶1,MBR池采用PVDF平片膜,膜平均孔徑為0.1~0.2 μm,設(shè)計(jì)通量為10 L/(m2·h)。
3、工程調(diào)試
3.1污泥的培養(yǎng)與馴化
污泥的培養(yǎng)與馴化采用接種馴化法,分為間歇培養(yǎng)和連續(xù)培養(yǎng)兩個(gè)階段,接種污泥取自某化工園區(qū)污水處理廠。對于厭氧段,在間歇培養(yǎng)階段,向厭氧池中投加含水率約為85%的干污泥約100 t,用生活污水及沖洗廢水稀釋,維持VSS在6 g/L,保持潛水?dāng)嚢杵鞒i_。此后定期換水,并按m(C)∶m(N)∶m(P)=300∶5∶1的比例向其中投加甲醇、尿素和磷酸二氫鉀等營養(yǎng)物,維持池內(nèi)COD在1~1.5 g/L,同時(shí)注意維持池內(nèi)一定的堿度,經(jīng)過約2周左右的間歇培養(yǎng),池內(nèi)污泥呈濃黑色,上清液呈淡黃色,有較濃的臭味,且池內(nèi)pH出現(xiàn)明顯下降,間歇培養(yǎng)完成。進(jìn)入連續(xù)培養(yǎng)階段后,將預(yù)先配置好的營養(yǎng)液按厭氧池的設(shè)計(jì)處理能力連續(xù)泵入,保持?jǐn)嚢杵鞒i_,4周后,厭氧池內(nèi)有穩(wěn)定均勻的甲烷氣泡產(chǎn)生,pH維持在6.5~7.5之間,連續(xù)培養(yǎng)成功。
對于缺氧/好氧段,在間歇培養(yǎng)階段,向缺氧/好氧池內(nèi)投加含水率約為85%的干污泥約100 t,用生活污水及沖洗廢水稀釋,開啟缺氧池?cái)嚢杵骱秃醚醭毓娘L(fēng)曝氣系統(tǒng),采用循環(huán)悶曝的方式進(jìn)行培養(yǎng),混合液回流比控制在150%左右。換水周期為1 d,營養(yǎng)物質(zhì)投加按m(C)∶m(N)∶m(P)=200∶5∶1控制。經(jīng)過2周左右的培養(yǎng),池內(nèi)可見大量絮體形成,污泥沉降性能好(SV30為20~30 mL/L左右),COD去除率達(dá)到85%以上,間歇培養(yǎng)完成。進(jìn)入連續(xù)培養(yǎng)階段后,調(diào)整進(jìn)出水量至設(shè)計(jì)負(fù)荷,控制好氧池曝氣量和混合液回流比,經(jīng)過約3周左右的馴化,缺氧/好氧段的COD與TN的去除率均達(dá)到95%以上,污泥沉降性能良好,連續(xù)培養(yǎng)成功。
3.2 MBR池的調(diào)試
在MBR池污泥培養(yǎng)馴化的初期階段,與好氧池曝氣系統(tǒng)同步開啟膜組件下方的穿孔曝氣裝置,通過上升的水氣兩相流在膜表面產(chǎn)生的剪切力,維持膜片表面的清潔。在間歇培養(yǎng)階段,MBR池的換水不能由膜組件承擔(dān)。在進(jìn)入連續(xù)培養(yǎng)階段后,當(dāng)池體內(nèi)的MLSS超過3 g/L后,開始使用膜組件抽吸出水。抽吸裝置采用間歇運(yùn)行方式,即抽吸8 min,停止2 min,并逐步將膜組件的抽吸出水量增加至設(shè)計(jì)負(fù)荷。
3.3 聯(lián)動(dòng)調(diào)試
在污泥培養(yǎng)和馴化結(jié)束后,即進(jìn)入系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)調(diào)試階段。聯(lián)動(dòng)調(diào)試初期,將少量(約占總處理水量20%)物化處理工段出水與生活污水及沖洗廢水在生化調(diào)節(jié)池混合均勻后,提升進(jìn)入生化處理系統(tǒng),并按一定比例向各生化處理單元投加C、N、P等營養(yǎng)物質(zhì),保持各生化處理單元處于設(shè)計(jì)工況,跟蹤檢測各處理單元的COD、氮、磷、MLSS、MLVSS及SV30等指標(biāo)。系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行7~10 d,厭氧處理單元COD去除率穩(wěn)定在50%以上,氨氮濃度較進(jìn)水明顯增加(上升約50%左右),缺氧/好氧段COD去除率穩(wěn)定在80%以上,氨氮去除率穩(wěn)定在90%以上,污泥各項(xiàng)指標(biāo)正常。隨后,逐步增加進(jìn)入系統(tǒng)的生產(chǎn)廢水量(每隔10 d左右增加10%),并逐步減少營養(yǎng)物質(zhì)的投加量,直至滿負(fù)荷,系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)調(diào)試結(jié)束。
4、運(yùn)行情況
該項(xiàng)目于2018年7月建成,8月—10月完成調(diào)試,11月正式投入試運(yùn)行,2019年1月通過環(huán)保部門組織的竣工驗(yàn)收。
5、處理成本分析
該污水處理站運(yùn)行成本主要包括:人員工資、電費(fèi)、藥劑費(fèi)和污泥處置費(fèi)。目前,污水處理站實(shí)際工作人員為14名,平均工資為2.5萬元/a,工資成本為1.94元/m3;污水處理站實(shí)際運(yùn)行電耗為4 704 kW·h/d,電價(jià)為0.65元/(kW·h),電耗成本為5.10元/m3;日均藥劑費(fèi)用約為3 600元,藥劑成本為6.0元/m3;污水站每天產(chǎn)生污泥1 t,處置費(fèi)用為2 000元/t,污泥處理成本為3.33元/m3。該廢水的綜合處理成本為16.37元/m3。
6、結(jié)論
醫(yī)藥與染料中間體生產(chǎn)廢水屬高鹽分、高濃度、難降解有機(jī)廢水,其處理的難點(diǎn)在于:如何解決鹽分問題;如何降低廢水的生物毒性并提高廢水的可生化性;如何有效去除廢水中的氮、磷。實(shí)踐采用加強(qiáng)源頭控制和車間預(yù)處理、強(qiáng)化物化處理和強(qiáng)化生化處理并重的處理方法,取得了良好的效果,實(shí)現(xiàn)了廢水的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。
上一頁
下一頁
上一頁:
下一頁:
推薦新聞
2024-03-08
2024-02-23
2024-02-19
2024-01-30
2023-12-22
分享到